(一)現場試驗條件:該地區地下水十分豐富,基坑中有大量水,承臺較軟;一般該地區預應力管樁抗壓靜載試驗,設計極限荷載在2000kN~5000kN之間,正常情況下沉降量約8~15mm,回彈率約80~90%,普遍采用水箱堆載反力裝置;
(二)基準梁的安裝:基準梁固定于基準樁上且將其一端打入基坑邊的土中,另一端壓上枕木防止其移動;磁性表座安裝在基準梁上,位移傳感器測點在樁頭上;
(三)配重的安裝:由于地基較軟,試驗人員有時采用邊試驗邊堆配重的情況,也有一次堆夠所有配重的情況;
(四)存在的問題:測試過程中經常發現回彈率超過或接近100%的情況,且比例高達70%以上;
(五)原因分析:①在電話中(未到現場)我們分析可能是荷載沒有一次加夠造成的,建議用戶一次加夠全部配重后再試驗,但經多次試驗后問題依然存在;從而排除了配重堆載方法的影響;②我公司即派相應技術人員到用戶現場察看,當即發現問題出在基準梁安裝不規范上,因基準梁一端插入基坑側壁土中,堆載平臺的變形直接作用到基準梁上造成基準梁的下沉;另一端又壓了一根枕木,因該地區地下水十分豐富,基坑中有大量水,地基土較軟,基準梁長期受壓后會緩慢下沉;按照其位移傳感器的安裝方式,基準梁的沉降相當于基樁的上拔,且時間越長,基準梁的沉降越大,若樁的沉降較小(<10mm時,則易出現回彈)00%的現象,且沉降曲線也不正常(沉降量偏小);
(六)解決辦法:去掉壓在基準梁上的枕木并且嚴禁基準梁與基坑邊的土接觸,靠深入土中的四根基準樁支撐固定后再次試驗,問題完全解決,且沉降曲線與以前亦不同,但與同地區其它單位的試驗曲線吻合相當好。下面列出問題解決前后同一工地兩相臨試樁的試驗曲線:
(問題解決前)

(問題解決后)
